长城网·冀云客户端讯(通讯员 李会英)“设备启动正常”“系统压力正常”……近日,在冀中能源股份公司邢东矿维修中心维修场地上,工作人员正在紧张有序地对自主维修的弗兰德减速机逐项验收。经验收和试运行,该设备通过了所有技术标准要求,满足使用条件。
据了解,弗兰德减速机是进口设备,一台23万,全矿一共6台,在井下后溜子机头机尾使用。减速机在采区作业,受恶劣环境影响,设备部件会出现不同程度磨损。按惯例,根据减速机维修保养技术要求,该类装备因维修难度大、技术复杂,大修均采用委托外部维保单位实施专业化维修,以往一台减速机外修需要15万元。
“15万元呢!”根据井下紧张的生产计划,该设备出现问题一刻不能耽误,必须尽快修出来。但是如何修,成为一道难题。面对外委单位的高价格,维修中心决定集合能工巧匠组建维修团队,实施自主维修。
“我牵头负责。”维修中心副主任颜严贵第一个报名。
“我报名参与。”“我报名。”维修工李保国、李晓亮、马爱民、黄卫国紧随其后。
就这样,一支由维修中心组建的进口减速机专项维修攻关组成立了。人员到位后,小组成员认真筹备研究、确定维修方案。由于是第一次大修此设备,他们主动学习、多方请教,联系厂家技术指导,严格标准拆装检修,全面保障检修质量。
在实战中锻炼一支装备检修队伍。2月26日5时许,从井下送上来一台减速机,明天早班就得修复完成,否则影响生产。时间紧迫,一分钟不能耽误。颜严贵根据经验,判断齿轮轴和输出轴出现了问题,他带领几名检修工二话不说,分工配合,先将缝隙中煤渣想方设法清理干净,然后将减速机整个打开,清洗、检验,对损坏的齿轮轴进行更换,安装完好的配件。
输出轴损坏就麻烦了很多,因为轴承位磨损严重,需要阶段性补焊,输出轴的直径需要精准达到230毫米+0.1,还得车床加工,维修过程烦琐。焊补是一个精细活儿,设备精密、流程复杂不说,还考验着焊接人的耐心。焊机喷吐着刺眼的弧光,焊渣四处飞溅。厚厚的防护口罩背后,颜严贵一丝不苟地忙碌着。三次补焊结束,达到要求后,还要在车床反复加工三次,输出轴终于补焊完成。争分夺秒,为的是让设备早一点投入运行,此时已经早上6点,减速机经过检测达到要求,马上下井。
“购置一套进口输出轴,需要2.4万元。”颜严贵介绍说,“我们按照‘可修不换’原则,拆解并清洗打磨、组装、调整间隙,只维修损坏部位,节省了不少资金。”
类似这样可自修的还有多处,如掘进机、支架、采煤机等。同时,为加快自修检修作业效率,维修人员主动参与,排查梳理所需配件,避免配件不到位影响。将维修人员分拨成两个小组平行作业,一组拆解维修,另一组装配作业,尽最大力度压缩工期。从准备到实施,再到组装调试,他们已经可以自主完成自修作业。
“经核算,今年以来,维修中心自修节省维修费用60余万元。”该矿维修中心主任裴家峰说。